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扎古录水电站首部枢纽泄水建筑物设计优化及模型试验研究

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・254・ 工程科技 扎古录水电站首部枢纽泄水建筑物设计优化及模型试验研究 张飞峰 -(中国水电顾问集团西北勘测设计研究院工科分院,陕西西安710043) 摘要:扎古录水电站通过整体水工模型试验,验证泄水建筑物的总体布置、泄流能力、排沙效果等,提出了具体的工程优化措施,节 约了投资,为其他类4 ̄tx-程的设计提供参考。 . 关键词:泄水建筑物;泄流消能;kL古录水电站 1工程概况 扎古录水电站位于甘肃省卓尼县境内洮河中游干流上,是洮河②收缩水深的共轭水 深计算:… 表1泄水建筑物泄流能力计算结果表 o ̄-g 标准 上口}水位m 下讲水位t 7∞ 1330 准i}I闸口亍世洪冲沙闸q 120(局 开) 148(垒 开) 理论泄■ 合计 施 标准 <d/s) 918 1盯e 0 0 /s 古城以上河段第13个梯级开发的水电工程。首部枢纽距厂房约 12.3km,工程区沿洮河左右岸均有乡级公路通过,省级江——果公 ^・:一hol f1+8盟-1l 【V J 设计洪水(P=8呻 2723.O 2716 6 校核琳水(P=㈣27∞0 2717 4 0 5 路从厂房下游约200m处的麻路镇通过,厂房距卓尼县城40kin,交 式中:q —收缩断面 通条件便利。 处的单宽流量【m ・m)】; 扎古录水电站首部枢纽由泄洪闸、泄洪冲沙闸、右岸进水口及 嚏—下游水深㈤; 左岸挡水坝组成,引水发电系统由右岸取水口、引水明渠、低压引水 —水流动能校正 隧洞、调压井、压力管道、电站主副厂房及开关站等建筑物组成。工系数,取l-0。 程的主要任务为发电 水库正常蓄水位2720.00m,最大坝高11.5m, ③出池落差计算: 为径流式电站。坝顶高程2721.50m,首部枢纽平面布置见图1。坝 一址处多年平均流量62.9m3,s,发电引用流量为100mS/s,电站发电水 g( r 2g( 头31.5m,装机容量27MW。工程规模为Ⅳ等小(1)型,主要建筑物级 式中:△z一出池落差 别为4级,次要建筑物及临时建筑物为5级,坝址区地震基本烈度㈣; 表2消力池计算结果汇总 项目— } 滩 池耀 虬7 n8 撇 池长∞ 21m 水匣∞ 雠 h 为Ⅶ度。 泄水排沙建筑物按20年一遇洪水设计(Q=917mS/s),100年一q一出池处的 单宽流量Iml3/(s・m)】; 遇洪水校核(Q=1430mS/s);泄水建筑物下游消能及防护工程按20 一出池河床 年一遇洪水设计(Q=917m3/s)。 水深㈤。 2工程原设计方案④消力池深度计算: 首部枢纽泄水建筑物布置根据安全宣泄设计和校核洪水,方便 一 一△ 排沙,并可能使发电引水渠进水口前门前清,建筑工程量小等原则, 。 —水跃淹没系数,可 结合河流的泥沙特点,尽可能利用原河道输送推移质泥沙,确定采采取1.05—1.10。 用平底泄洪闸和泄洪冲沙闸,消能形式为底流消能。⑤消力池长度计算: 扎古录水电站主要泄水建筑物为泄洪闸和泄洪冲沙闸,泄洪闸 水跃长度按下式计算: 共5孔,每孔孔口尺寸9mX 7m(宽X高)。泄洪冲沙闸仅1孔,紧靠 L=& c”一he) 泄洪闸右侧布置,孔口尺寸为5mX 7m(宽×高)。 式中:Li水跃长度,m; 2.1原设计方案泄流能力计算 消力池长度按下式计 泄洪闸和泄洪冲沙闸为开敞式平底闸,在设计和校核洪水工况算: 图1首部枢纽平面布置见图 H 图2原设计方案泄洪闸剖面图 下均为堰流,其计算公式采用《水闸设计规范}(SL265—2001)附录A 推荐公式: ; Q=aemBox[ ̄Hi Li=k+13 Li 式中:L —消力池 - ̄lfm: ..I —诮力池斜坡段 式中:Q一流量mS/s; 投影长度,m; 图3优化设计方案泄洪闸剖面图 B 一闸孔总净宽m; 13——水跃长度校正 H一堰上水头m; 系数,采用0.70; m一流量系数,m=0.385; B 一闸孑L净宽; ⑥消力池底板厚度计算 参加泄洪的有5孔泄洪闸和1孔泄洪冲沙闸,其泄流计算结果 根据抗冲要求,消力池底板厚度按下式计算: 见表1。 一j兰 C—q,/ ̄-— 由表1可看出本工程泄水建筑物在各种工况下满足泄流能力 要求。 2.2消能防冲设计 闸体建在覆盖层上,若采用挑流消能,挑距离坝体较近,影响坝 体安全,故本工程采用底流消能。从节省工程量的角度出发,采用消 力池进行消能比较经济,所以本工程考虑采用消力池进行消能。 根据抗浮要求,消力池底板厚度按下式计算: △ 6 采用《水闸设计规范>>SL265—2001附录B推荐公式: ①收缩水深计算: 一 + =!— 一 +_二一0 式中: 。一收缩水深(m); 总势能(m); q一过闸单宽流量[m3/(s・In)];, 水流动能校正系数,取1.0; 流速系数,采用0.8。 一一式中:t__—消力池底板厚度,m; H,——泄水时的上下游水位差,m; k广—诮力池底板计算系数,采用0.175; k ——消力池底板安全系数,采用1.2; l『-—-作用在消力池底板地面的扬压力(kPa); w——作用在消力池底板顶面的水重 Pa); P —作用在消力池底板地面的脉动压力o(Pa); 。_—作用在消力池底板的饱和重度(kN/m ̄); 消力池底板厚度根据抗冲和抗浮要求计算,并取大值。 ⑦海漫长度计算印: 式中:I.。-—海漫长度,m; (下转21页) 科技论坛 表1仿真输入参数 参数名称 执行轴半径 采样点数 统计转数 采样频率 ・21・ 3数据检测与分析 应用数理统计方法进行数据分离进行机床主轴回转误差的仿 真测量与分析,在检测界面上通过直观的仿真曲线图来观察这种方 法的可靠性。仿真设置参数见表1,输入的原始值和仿真结果值如 表2所示,仿真分析结果曲线如图5和图6所示。 观察误差分离仿真图可以看到主轴回转运动轨迹与给定输入 的主轴回转运动轨迹基本吻合。测量得到的主轴回转误差值均在主 表2误差分离前后比较 轴工作状态回转精度标准范围内。由仿真结果可以看到,用数理统 塑 壁堕 墨堕 竺 塑里堑 茎堡垫 壁 墨垫 计进行误差分离后得到的回转误差的平均值为0.03 m;误差分离 5 4 85 l 0 97 后的主轴形状误差的平均值与原始形状误差值相差0.15 m。由此 应用数理统计方法对主轴回转误差测量原理及误差分离方法,将原 可见这种分离方法能够有效地分离主轴的形状误差和回转误差,能 来传感器硬件采集的回转数据通过给定输入计算并处理来实现,做 够满足主轴回转精度检测的要求。 到了采集数据的仿真,其余的测量过程与实际测量完全一致,仿真 结束语 与实测原理如图4所示。 烹一直个 统数  根据仿真系统的建立及利用此系统进行的主轴回转精度的检 仿真测量的方法是将输入的两组原始数据经过数理统计误差 测结果表明,本检测系统能够准确的检测主轴的回转误差,证明了 分离方法计算得到回转误差数据和形状误差数据,将得到的两组数 它的可靠性。对于类似的主轴性能检测提供了方便、有效的方法。同 据与原始输入的仿真数据分别进行比较,就可以观察到这种误差分 时加强了学生对教学内容与实际生产环节联系的认识,更直观地体 离技术的效果。 现理论联系实际。也为机械系统其它性能的检测提供了理论基础。 仿真部分软件还是在基于LabVIEW的编写的检测系统软件的 参考文献 基础上进行的。这里需要定义原始数据输入,在LabVIEW中可以通 [1】陈益民.金属切削机床刚度的测试及提高刚度的措施[J】.漳州职业 过定义两个数组来完成这部分内容,并且将两个数组分别放到一个 大学报,1999,(3):1—3. 文件中【4I。然后通过计算机数据处理模块来对传感器采集的数据进 【2]崔正刚.基于LabVIEW的曲线拟合技术的实现【J】.仪表技术,2006. 行计算。数据处理部分将传感器数据计算结果表示为每个传感器位 北京:清华大学出版社,2005. 置的位移变列,通过数理统计算法分离出主轴形状误差数据和回转 [3]李岩,花国梁.精密测量技术[M】.北京:中国计量出版杜,2009. 误差数据,然后进行对分离出的主轴形状误差数据和回转误差数据 [4]阐光萍.超精密空气主轴回转精度的测量与数据处理[J].航空精密 进行评定计算。 制造技术.2001. (上接254页) qr_— 肖力池末端单宽流量,m m); 取f肖了消力池中淄洪闸与冲沙闸之间的隔墙。 k_—海漫长度计算系数,取ks=1O; 5.2泄洪闸及泄洪冲沙闸均兼有将库区淤积的泥沙排向下游的作 23计算结果 用,为减小拉沙时消力池内的泥沙淤积,避免泥沙磨损消力池底板,将消 消力池计算结果见表2。 力池的尾坎由连续坎变为差动坎。 因此,根据理论计算结果,原 十方案: 53由于消力池出口流速较大,右岸靠近消力池末端的最大冲深为 泄水建筑物由泄洪闸和泄洪冲沙闸组成,泄洪闸共5孔,每-fL:f:L口 6.7m,对消力池出口齿墙的稳定不利,为此,在消力池末端铺设深65m, 尺寸9mX7m(宽X高)。泄洪冲沙闸仅1孔,紧靠泄洪闸右侧布置,孔口 沿河道方向长75m,直径约为1.0m的块石防护体。 尺寸为5mX7m(宽X高)。 5.4为节约工程投资,取消了长度48m的钢筋笼海漫。 闸室下游消力池长21m,池深lm,后接钢筋笼海漫长度48m。 优化后的泄水建筑物设计方案见图3。 原设计方案泄洪闸剖面见图2。 6优化设计方案的试验成果分析 3原设计方案的水工模型试验结论 试验表明:优化设计方案泄洪闸及泄洪冲沙闸闸室段水面较平J顷, 通过整体水工模型试验,测定泄水建筑物的泄流能力能否满足设计 消力池内水面波动较小,出池水流与下游河道水流平Jf顷连接,无水面跌 要求;论证各泄水建筑物体型的合理性;结合下游的冲刷结果,提出合理 落。消力池出口河道水流平顺,岸边无回流。冲沙闸开度较小时,沿程流 可行的消能防冲措施。 速不大,下游河道两岸流速较小,下游河道流态良好。 原设计方案模型试验结论:当5孔泄洪闸及冲沙闸全开,库水位为 当泄量较大时(接近校核洪水标准),下游河道水深较大,但总体冲 2720.0m时,试验总下泄流量为1531.Om3/s,校核洪水标准为1430m3/s, 刷不大,左岸最低高程为2707.1m,以消力池底板高程2712.0m计算,最 试验值比校核洪水标准值大7.06%,因此泄流能力满足设计要求。 大冲深4.9m,位于坝下0+072.0m附近。右岸基本不冲,河中最低高程为 泄洪闸、泄洪冲沙闸进 I劂历,但是下游消力池水位与下游河道水 2710.4m,河中最大淤积高程为2712.8m,最大冲淤变差5.7m。 位相差较小,消力池后水面无跌落,消力池内水面波动较小,且由于消力 优化设计方案消力池内能形成水跃,下游河床冲刷明显改善,达到 池长度及深度不够,没有形成水跃,所以消能不够充分。 了效能防冲的目的,同时有利于排沙。 4原设计方案存在的主要问题 结束语 根据模型试验结论分析,原方案存在的主要问题是:由于消力池的 通过此次水工模型试验研究,提前发现了原设汁方案中的缺陷,采 底板高程偏高,池长偏短,消力池没有形成水跃,导致下游河道冲深较 取各项优化措施。较好的解决了泄水时闸室下游消能防冲问题和泥沙淤 大,没有很好起到消能防冲的作用。 积问题,可以有效地保证电站正常发电。同时,取消了钢筋笼海漫,减少 5泄水建筑物优化措施 了工程量,节约了投资。对其他类似工程的设计具有一定的借鉴意义。 泄洪闸及泄洪冲沙闸消力池的修改原则:消力池内消能尽量充分, 参考文献 出池水流与下游河道水流平顺连接,以减小下游河道的冲刷。另外,洮河 『1]陈宝华,张世儒.水闸设计『M1.北京:中国水利水电出版社,2003. 扎古录段是多泥沙河流,消力池体型必须有利于消力池内泥沙排向下游 f2】黄志文.苏立群,邬年华.峡江水利枢纽水工、泥沙整体模型试验研 河道。 究,泄水工程与高速水流,2010. 针对原没计方案存在的问题,主要进行了如下优化措施: 作者介绍:张飞峰(1979一),男,陕西西安人,本科毕业。工程师, 5.1为使消力池内形成完整的水跃,提高消力池内水流的消能率,在 现从事中小型水电站的设计工作 原设汁方案的基础上,将消力池的长度延长2.5m,底板高程降低05m, 

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