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如何提高三氯乙烯生产中四氯乙烷收率

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第42卷 第7期 2013年7月 化工技术与开发 V01.42 No.7 Technology&Development of Chemical Industry Ju1.2013 如何提高三氯乙烯生产中四氯乙烷收率 邵勇 (浙江巨化股份有限公司电化厂,浙江衢州324004) 摘要:分析三氯乙烯生产乙炔氯化工序中影响四氯乙烷收率的主要因素,提出改善措施以提高四氯乙烷收率。 关键词:三氯乙烯;四氯乙烷;乙炔露点;催化剂 中图分类号:TQ 221.21 1 文献标识码:B 文章编号:1671.9905(2013)07-0081-03 1提高四氯乙烷收率的意义 目前公司三氯乙烯生产主要以电石乙炔和氯气 响四氯乙烷收率的因素主要有:(1)乙炔含水量;(2) 催化剂三氯化铁的有效性;(3)乙炔与氯气流量配 比;(4)氯化塔温度的控制;(5)乙炔与氯气在塔内 为原料,经氯化、气相脱HC1,生产三氯乙烯,主要生 的分布状况。 产流程如图1所示。 2.1乙炔含水量 回 因为生产四氯乙烷的原料是乙炔和氯气,氯气 氯化塔 是由液氯气化而得,不含水;乙炔来自电石乙炔,是 电石与水反应,生成乙炔气和氢氧化钙。其化学反 应式如下: CaC2+2H20—c2H2 T+Ca(OH)2 +127.3kJ・mol 乙炔氯化工序 反应分离工序 然后通过水环泵加压送到四氯乙烷生产装置 的,因此乙炔含有水分,这些水进入乙炔氯化塔后, 图1三氯乙烯生产流程图 由上述流程可看出,四氯乙烷作为生产三氯乙 会致使催化剂失效,并使氯化塔内母液呈酸性,促使 大量副反应发生,从而降低四氯乙烷收率。 2.2催化剂三氯化铁有效性 烯的中间产品,其收率的提高有利于降低三氯乙烯 生产所需乙炔和氯气的消耗,减少后续环节四烷精 制负担,从而降低三氯乙烯生产成本。 2影响四氯乙烷收率的因素 乙炔氯化工序生产工艺为:以无水三氯化铁为 催化剂,在减压状态下四氯乙烷液相中乙炔与氯气 加成反应,制得四氯乙烷,其反应还伴随几个副反 应,具体反应方程式如下: 主反应:C2H2+2C12 c2H2C14 在乙炔氯化工序乙炔和氯气加成反应需以无水 三氯化铁为催化剂,无水三氯化铁因极易溶于水并 且有强烈的吸水性,能吸收水分潮解而失效(即催化 剂中毒)。同时无水三氯化铁吸水后易结块沉人乙 炔氯化塔底部,不能均匀分布在液相中,起不到催化 剂的作用,造成生产中副反应增加,从而降低四氯乙 烷收率。 2.3乙炔与氯气流量配比 副反应:C2H2+C12—— C2H2C12 C2H2C14+C12一C2HC15+C12—一C2HC15+HC1 C2C16+HC1 乙炔与氯气发生氯化反应,理想状态下流量配 比为1:2,但实际生产中为确保安全,既要保持乙 C2H2C12+HCl——..C2H3C13 炔过量,防止氯气反应不完全,出现游离氯腐蚀设备 和管道,形成下一步工序发生杂质产生的反应,又不 根据多年生产实践总结,在乙炔氯化反应中影 作者简介:邵勇(1985-),男,助理工程师,2007年毕业于西安工程大学应用化学专业,现于浙江巨化股份有限公司电化厂从事化 工工艺管理工作 收稿日期:2013.04-25 82 化工技术与开发 第42卷 能乙炔过量太多,使氯气量不足导致低沸物二氯乙 烯的大量生成,影响四氯乙烷收率。因此,控制两气 体通气量比十分重要,必须保证反应中气量均匀,乙 炔微过量…。 还经常容易堵塞,同时因乙炔喷头和氯气喷头局部 反应过多温度较高,聚四氟管喷头极易发生形变,喷 头管上的小孔会变得大小不一,造成氯化塔氯气与 乙炔反应不完全,影响影响四氯乙烷收率。 2.4氯化塔温度的控制 乙炔与氯气反应为强放热反应,为了控制反应 3可采取的改善措施 1降低乙炔含水量 速度,反应热必须及时带出,以防温度过高,反应速 3.增大乙炔冷却器换热能力,增加乙炔干燥塔数 度过快,同时会造成产生高沸点物五氯乙烷、六氯乙 烷的副反应增加,降低四氯乙烷收率[2】。 2.5乙炔与氯气在塔内的分布状况 量及切换频次。乙炔干燥工艺主要是将乙炔气依次 乙炔与氯气分别是通过乙炔喷头和氯气喷头进 通过乙炔除水器、乙炔冷却器进行除水后从乙炔干 燥塔上部进人从底部出来,同时对乙炔露点(可体现 乙炔含水量,露点越低含水越少)检测,当乙炔露点 达到一定值时,对乙炔干燥塔进行切换操作。原乙 炔冷却器两台换热面积为40 m 和60 m ,乙炔干燥 塔2台,因乙炔干燥塔再生时间较长平均一周只能 塔,目前公司普遍使用的氯气、乙炔喷头采用聚四氟 管加工而成,外管直径90,内管直径65,管壁朝下一 侧钻孑L,孔径8,数量76个,分3排,最外侧2排中 心夹角60℃。气相分别从两侧进入,小孔通量略大 于管道通道。氯气与乙炔喷头按“十”字型布置,氯 气在下,乙炔在上,有小孔的一侧都是朝下的。这样 氯气与乙炔进塔后分布不够均匀,喷头管上的小孔 切换一次;为降低乙炔含水,提高乙炔冷却器2台换 热面积均为120m ,并另增加2台乙炔干燥塔,将乙 炔干燥塔切换频次改为3cY次后,乙炔含水量有了 明显下降,具体情况如表1所示。 表1乙炔干燥工艺改造后乙炔露点情况对比 从表1可看出,通过增大乙炔冷却器换热能力, 增加乙炔干燥塔数量及切换频次后,乙炔露点由原 况发生,采购的无水三氯化铁为25kg/包的且带防 水薄膜的包装袋,同时缩短无水三氯化铁的储藏时 来的一30℃左右下降至一48℃以下,大大降低了乙炔 间且储藏期间用防水塑料布包裹,这样大大降低了 含水量。 无水三氯化铁吸收空气中的水分而失效的机率。 3.2确保催化剂无水三氯化铁的有效性 (2)防止三氯化铁吸收乙炔氯化系统水分而失 效。乙炔氯化系统的水分来源于原料乙炔带来的水 分和乙炔氯化塔内四氯乙烷带有的水分;乙炔带来 的水分可通过上述乙炔干燥工艺改造有效降低;四 氯乙烷带有的水分通过工艺操作对乙炔氯化塔内四 造成催化剂无水三氯化铁失效的原因,主要是 无水三氯化铁吸收水分而失效,其水分来源主要有 两种:空气中的水分和乙炔氯化系统水分;因此确保 催化剂无水三氯化铁的有效性需防止三氯化铁吸收 空气中的水分和吸收乙炔氯化系统水分。 氯乙烷升温除水,并取样分析确保四氯乙烷含水量 在工艺规定的指标范围内,从而有效减少四氯乙烷 带有的水分。 3.3提高乙炔与氯气流量配比 (1)防止三氯化铁吸收空气中的水分失效。原 使用无水三氯化铁采购的为lOOkg/包的大包装,包 装袋质量较差,在运输储藏过程中极易破损,让无水 三氯化铁接触到空气中水分潮解结块而失效;同时 在添加无水三氯化铁时为方便添加需将大包装的无 水三氯化铁分成小包装,此过程也会让无水三氯化 铁接触到空气中水分潮解结块失效。为防止上述情 降低氯化尾水含氯:根据乙炔与氯气反应方程 式,乙炔与氯气流量配比越接近理想越有利于提高 四氯乙烷收率,但为了防止氯气反应不完全外逸, 引起氯化尾水着火,因此降低氯化尾水含氯可提高 第7期 邵勇:如何提高三氯乙烯生产中四氯乙烷收率 3.5改善乙炔与氯气在塔内的分布状况 83 提高乙炔与氯气流量配比。将适量亚硫酸钠加人 到含氯的水中,其将与水中的氯反应,反应式如下: Na2SO3+C12+H2O=HCI+NaHSO4+NaC1,然后安排定期 (1)乙炔氯化塔内填充填料。在乙炔氯化塔两 节换热段内增加填料支撑栅板,每节换热段各堆积 更换氯化尾水,可降低氯化尾水含氯量,便于提高乙 炔与氯气流量配比。 3.4改善乙炔氯化塔温度控制 2.5m高的填料。 (2)更改乙炔喷头和氯气喷头材质。将乙炔喷 头和氯气喷头由原来PTFE改为316L喷头,直径 100,分2根从两头进料,每段约700mm,同时每 (1)更改氯化塔回流方式。主要为强制回流和 次更换母液时,对乙炔喷头和氯气喷头检查,并氮气 自回流。 防止乙炔喷头和氯气喷头小孔堵塞,若fl,TL堵 强制回流:经机泵将乙炔氯化塔中的氯化液打 吹扫, 出,经冷却器冷却后从氯化塔底部放残液口进入氯 塞严重及时安排清理或更换。化塔,即通过外循环的方式将氯化液降温,以实现塔 釜温度的控制。 自回流:在乙炔氯化塔液位计段开2个管口回 流至塔釜,通过塔内母液自回留,根据塔釜与塔中段 的温差、比重的不同,形成上下母液的内循环,以实 现塔釜温度的控制。 (2)更改乙炔氯化塔材质。因实际生产中乙炔 氯化反应产生的热量一部分是以乙炔氯化塔通夹套 4小结 通过上述改造后,乙炔氯气反应更加完全,目前 乙炔氯气塔乙炔与氯气流量配比为1:1.989,已近 乎理论配比,乙炔氯气塔温度控制在105 120 ̄(2,四 氯乙烷收率已提高至96.5% 97.6%,四氯乙烷收率 历年来具体情况如表2所示。 表2历年四氯乙烷收率情况 循环水冷却带走的,原生产使用的乙炔氯化塔材质 都为钢衬搪瓷,夹套传热效果差,不利于夹套循环水 时期 四烷收率 2008 2009 2010 201l 2012 2013(预计) 90.8 92.4 92.8 93.4 93.45 96.8 随着四氯乙烷收率提高,三氯乙烯乙炔单耗与 带走热量,将乙炔氯化塔材质改为碳钢后,夹套传热 液氯单耗也逐步下降,具体情况如表3所示。 效果增加,有利于温度控制。 (3)提高乙炔氯化塔真空度。因实际生产中乙 炔氯化反应产生的另外一部分热量以蒸汽形式带 出,以保持系统真空,降低沸点控制反应温度,因此, 提高真空度,有利于温度的控制。提高乙炔氯化塔 真空度途径主要有3种:增加抽真空设备系统能力, 增大全凝器和尾凝器换热面积以及提高乙炔与氯气 流量配比。 表3历年三氯乙烯乙炔单耗与液氯单耗情况表 时期 2008 2009 2010 2011 2012 2013(预计) 205 乙炔耗/m ・t- 247.3 234.5 231.4 225.2 224.9 液氯耗/t・t 1.369 1.329 1.319 1.282 1.277 1.2 根据表3三氯乙烯乙炔单耗与液氯单耗情况 和目前装置生产能力,因四氯乙烷收率提高,相对 2008年每年可节约三氯乙烯原料成本约3600万。 Measure to Increase Yield of Tetrachloroethane in Trichl0rOethyIene Production SHAO Yong (Elec仃ochemica1 Plant ofZhejiang Juhua Co.Ltd.,Quzhou 324004,China) 

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